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​铝型材高光机控制逻辑不妥导致加工精度异常的原因

时间:2017年05月22日来源:广东捷弘数控智能科技有限公司
铝型材高光机控制逻辑不妥导致加工精度异常的原因

故障现象:一台铝型材高光机,发现该机床X轴精度异常,精度误差最小为0.008mm,最大为1.2mm.
 
​铝型材高光机控制逻辑不妥导致加工精度异常的原因
故障诊断:
    检查中,机床已经按照要求设置了G54工件坐标系。在手动输入数据方式操作下,以G54坐标系运行一段程序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待机床运行结束后显示器上显示的机械坐标值为(X轴)“-1025.243”,记录下该数值。然后在手动方式下,将机床点动到其他任意位置,再次在手动输入数据方式操作下运行刚才的程序段,待机床停止后,发现此时机床坐标数值显示为“-1024.891”,同上一次执行后的数值比较相差了0.352mm.
 
    按照同样的方法,将X轴点动移动到不同的位置,反复执行该程序段,而显示器上显示的数值都有所不同(不稳定)。用百分表对X轴进行仔细检查,发现机械位置实际误差同数字显示出来的误差基本一致,从而认为故障原因为X轴重复定位误差过大。对X轴的反向间隙及定位精度进行检查,重新补偿其误差值,结果起不到任何作用。因此怀疑光栅尺及系统参数等有问题。但为什么产生如此大的误差,却又未出现相应的报警信息进一步检查发现,此轴为垂直方向的轴,当X轴松开时主轴箱向下掉,造成了误差。
 
    故障处理:对铝型材高光机机床的逻辑控制程序做了修改,即在꧙X轴松开时,先把X轴使能加载,再把X轴松开;而在X轴夹紧时,先把X轴夹紧后,再把使能去掉。调整后铝型材高光🅠机机床故障得以解决。

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